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脈沖布袋除塵器濾料故障同調(diào)試過程問題分析

文章作者:宇成環(huán)?!  “l(fā)布時(shí)間:2020-07-15
我國既是煤炭的重要生產(chǎn)國,也是較大的煤炭消費(fèi)國,伴隨著我國工業(yè)的發(fā)展,污染問題愈加突出,環(huán)境污染會(huì)威脅人們的生命健康。
  我國既是煤炭的重要生產(chǎn)國,也是較大的煤炭消費(fèi)國,伴隨著我國工業(yè)的發(fā)展,污染問題愈加突出,環(huán)境污染會(huì)威脅人們的生命健康。在火電廠發(fā)電過程中,會(huì)排放出大量的NOx和SO2,火電廠發(fā)電已然成為工業(yè)污染的重要來源之一,合理應(yīng)用火電廠鍋爐脫硫脫硝及煙氣除塵技術(shù),可以減少其工業(yè)污染,對(duì)我國社會(huì)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。
  【一】、脈沖布袋收塵器濾料故障
  濾料是除塵設(shè)備的心臟,布袋收塵器的主要除塵功能都是通過濾料來實(shí)現(xiàn)的,在正常使用過程中,濾料的故障主要有兩種類型:濾料積灰過多或糊袋;濾料洞穿。一種故障會(huì)造成除塵器的壓阻持續(xù)上升,吸塵口風(fēng)量減少,系統(tǒng)運(yùn)行狀況惡化;二種情況會(huì)造成煙囪排放超標(biāo)。
  濾料的這兩種故障的發(fā)生一般都和噴吹系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、本體漏風(fēng)以及系統(tǒng)設(shè)計(jì)有的關(guān)系。濾料的選型和質(zhì)量、安裝工藝的合理程度以及布袋籠架的質(zhì)量直接影響到布袋的運(yùn)行。在正常使用過程中除塵濾袋和含塵氣流直接接觸,除塵濾袋的質(zhì)量不好,在系統(tǒng)壓力以及含塵氣流的摩擦作用下,布袋很容易洞穿,如果粉塵含有的水分或油分,粉塵的粘性較強(qiáng)有的吸水性,花板的平整度不高,將會(huì)使布袋的噴吹中心偏移,造成袋口在使用過程中過早磨損,籠架焊接過程中質(zhì)量差或表面處理不良,有毛刺等現(xiàn)象,布袋在氣流的作用下相互摩擦,造成籠架磨布袋的現(xiàn)象發(fā)生,縮短布袋的使用壽命。
  系統(tǒng)設(shè)計(jì)過程中,過濾風(fēng)速選擇不當(dāng)和濾料不匹配,造成風(fēng)速過高,本體漏風(fēng)率較大等都會(huì)造成布袋壽命縮短或影響除塵效率。在梅雨季節(jié),本體漏風(fēng)過大對(duì)布袋的影響尤為明顯,極易造成糊袋的現(xiàn)象發(fā)生。
  【二】、脈沖布袋收塵器調(diào)試過程出現(xiàn)問題及分析
  1、煙氣溫度
  調(diào)試初期,由于處于水泥生產(chǎn)的旺季,廠家為了趕訂單,整個(gè)立窯處于嚴(yán)重超負(fù)荷深暗火運(yùn)行狀態(tài),其結(jié)果是立窯出口處煙氣溫度很低,在40~50之間波動(dòng)。雖然煙管和除塵器都采取了保溫措施,除塵濾袋處的溫度也只在40左右,煙氣結(jié)露嚴(yán)重。
  布袋出現(xiàn)了局部“糊袋”現(xiàn)象,阻力劇增,風(fēng)機(jī)不能正常工作。
  為除塵器正常運(yùn)轉(zhuǎn),唯有適當(dāng)提高立窯煙氣的出口溫度到70~110。建議廠家采用兩個(gè)措施,一是適當(dāng)降低產(chǎn)量,二是提高燒窯水平,控制在淺暗火操作,目的是使立窯煙氣溫度基本可提高到70~90。同時(shí),為進(jìn)一步降低煙氣的熱損失,對(duì)整個(gè)單機(jī)脈沖布袋除塵器系統(tǒng)的保溫和密封性能進(jìn)行了檢查和修補(bǔ)。采取了這些綜合措施后,“糊袋”問題解決。由于除塵濾袋表面的聚四氟乙烯薄膜對(duì)煙塵具有良好的剝離性能,當(dāng)較長時(shí)間處于高溫狀態(tài)時(shí),因局部“糊袋”而產(chǎn)生的塵塊被烘干后,在噴吹時(shí)自動(dòng)脫落,除塵濾袋也得以自動(dòng)。
  為防止“燒袋”,除塵器在設(shè)計(jì)時(shí)充分考慮了溫度控制系統(tǒng)。當(dāng)煙氣溫度大于260時(shí),混風(fēng)氣動(dòng)蝶閥自動(dòng)打開,冷空氣通過混風(fēng)管混入立窯煙氣中,使煙氣溫度下降到260以下。若混風(fēng)后,煙氣溫度仍大于260混風(fēng)氣動(dòng)蝶閥自動(dòng)關(guān)閉,旁通煙囪蝶閥自動(dòng)打開,同時(shí)風(fēng)機(jī)自動(dòng)停機(jī),立窯煙氣通過部分沉降室后直接外排。此時(shí),看火工和操作工要及時(shí)采取措施,把窯面溫度降下來,以免長時(shí)間煙氣超標(biāo)外排。
  2、噴吹空氣量及噴吹周期
  對(duì)脈沖布袋收塵器而言,清灰效果好壞主要由噴吹空氣量和噴吹周期決定。本除塵器在初期選配的空壓機(jī)氣量為0.9m/min,貯氣罐,除塵濾袋排與排之間噴吹時(shí)間間隔為l0s,共有12排。調(diào)試時(shí)發(fā)現(xiàn),清灰效果較差,尤其當(dāng)煙氣溫度偏低時(shí)。分析原因,主要是壓縮空氣量偏少,加上噴吹周期又較短,造成噴吹力不夠。后把空壓機(jī)換成氣量為1.5/min除塵濾袋排與排之間噴吹時(shí)間間隔則改為20s,噴吹清灰效果改變。
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